lördag 28 februari 2009

X-ufo quadrocopter projekt del3

Orginal "kina" kretskortet är borta och sladdarna sorterade!
nu ska sladdarna lödas på X-base, arbetsbeskrivnings "pdf" finns att ladda ner på ascending technologies hemsida.
för att spara lite pengar har jag köpt ett begagnat X-3D kort av en kille i Tyskland, så nu har jag allt jag behöver för att kunna flyga!

Nästa steg är att göra motorbyte till borstlöst för att få mer flygtid och prestanda (och slippa drev som väsnas), men då behöver jag köpa 4st borstlösa motorreglage "X-bl", men dom kostar €57.90 styck, så det får jag vänta med någon månad eller två..

söndag 22 februari 2009

X-ufo quadrocopter projekt del2

Jag har påbörjat moddningen av mitt x-ufo, cellplast kroppen är borta och snart ska jag skruva bort "moderkortet" och ersätta det med mitt nya X-base kort!

torsdag 19 februari 2009

Microbuggy projekt del2

Jag har motstått frestelsen att bygga om hela framvagnen och har istället byggt en enkel styrskena i aluminium istället för plastskenan som satt som orginal.
Jag gjorde även ett servo ok men dock ingen servoräddare, men jag tror inte det ska behövas..

Jag funderar lite på hur jag ska göra med baksvingen och motorn, skulle vilja få dit en diff eftersom det saknas nu. jag tror att det utan problem skulle gå att använda en mini-z diff eller micro-t men det betyder att jag skulle behöva modifiera baksvingen ganska mycket, och det går lite imot idéen med den här modden!
jag måste upprepa för mig själv -HÅLL DET ENKELT! för att inte tankarna ska skena iväg, tanken är ju inte att det ska bli en tävlings buggy.

tisdag 17 februari 2009

X-ufo quadrocopter projekt

Det var rena julafton idag, fick förutom en begagnat X-ufo även ett uppgraderings kit ifrån Tyskland på samma dag!
Jag har försökt få tag på ett X-ufo ett tag nu, eftersom dom har slutat tillverkas och inga affärer har några kvar så har det inte varit helt enkelt..

Men nu har jag alltså ett exemplar, jag vet inte om den funkar och det var inget krav när jag köpte den, jag hört att det mekaniska gyrot som sitter som orginal inte funkar något vidare och tillåter inte att ufot lutar förmycket under flygning.

Jag har därför beställt ett uppgraderings kit ifrån xufo-shop.de .
X-base som syns på en av bilderna ersätter orginal elektroniken och kan även avändas för att driva borstlösa motorer istället för borstade som sitter orginal, men det blir en senare historia.
med X-base kan jag använda en vanlig radio och kan därmed få bättre räckvidd än vad orginalet har, kanske inte så viktigt just nu men eftersom jag planerar använda den till FPV i framtiden så kan det vara bra om räckvidden är mer än 100m.

Med på bilden vid X-base ligger även en usb link så att det är möjligt att ändra inställningar direkt i datorn.

Det jag saknar just nu är en X-3D eller funpilot vilket är nödvändigt för att kunna flyga, en funpilot är samma sak som en X-3D fast nyare och med fler funktioner..
X-3d/funpilot är själva gyrot (3st gyron) som håller koll på hur quadrocoptern ligger i luften, funpilot har även en trycksensor som känner av höjden.
tillskillnad mot det mekaniska gyrot som sitter som orginal har en X-3D/funpilot inga problem med att flyga i branta vinklar och kan till och med göra loopingar och rollar!


X-ufo silverlit


X-base (stora), usb link och mottagare ifrån xufo-shop.de

måndag 16 februari 2009

Microbuggy projekt

För en tid sedan köpte jag en microbuggy, jag har även skrivit om den här..
jag har varit svag för buggys sedan barnsben, och nu när jag fick tag på denna så kunde jag inte låtabli att tänka att den skulle kunna vara ännu roligare om styrningen och motorstyrningen var bättre, sen skulle det ju inte skada om den blev lite snabbare så klart (som vanligt)!
inte för att buggyn inte är värd pengarna, för ca:150kr kan man inte kräva mer!

Efter ha måttat lite och kollat lite i lådorna efter vad jag har som skulle kunna få plats så bestämde jag mig (efter lite velande) för att börja riva ur den gamla elektroniken för att göra plats för det nya!


radiomottagare, batteri ackar (gröna) och magnet tråd (som har varit till styrningen)


2.5grams bluebird servo, lipoack ifrån en x-twin, och en radiomottagare



servo monterings test.


Jag har inte helt bestämt mig för vilken motor jag ska använda än, nu sitter en liten 6mm coreless motor i, men jag har funderingar på att sätta i en liten gasparin borstlös motor istället, den är inte så högvarvig som bilmotorer brukar vara eftersom den är gjort för flyg, men jag tror säkert den ger mer drag än den som sitter i nu!

nästa steg är att göra ett nytt styrstag, egenligen skulle jag vilja göra om styrningen och använda kulleder osv, men jag vill inte göra det för svårt/dyrt för mig heller så att jag tror jag börjar med att utgå ifrån orginal designen och gör så lite ändingar som möjligt till att börja med..


söndag 15 februari 2009

Robot blomkruka


En sån här solsökande robotblomkruka vill jag ha!

läs mer på:http://www.theplaycoalition.net/

RC motorcross

Radistyrda motorcyklar har jag sett sedan 80-talet och nu på senare tid även i mindre skala, men idag är förstagången jag sett en fungerande radiostyrd crossmotorcykel som har dämpning som verkligen fungerar som den borde på en cross!