torsdag 9 april 2015
Test montering av Diatone Silverblade 31#
Jag "torr" monterade ramen igår för att testa passform och för att planera bygget litegrann.
Mitt första intryck stämde bra, alla delar har utmärkt passform och designen är väldigt genomtänkt.
En detalj som jag är lite fundersam över dock är dom fällbara armarna. Det finns ingen riktigt bra låsmekanism för armarna bortsett ifrån att det finns ett ändläge. Jag ser väl kanske inte att det är särskilt nödvändigt att kunna fälla armarna på en så här liten quadcopter, men om man drar skruvarna ordentligt så att armarna inte flyttar sig av sig själv så tror jag det kan fungera utmärkt att rädda armarna från brott vid hårdare krasch.
Fortsättning följer...
onsdag 8 april 2015
En till leverans!
Jag har fått hem lite fler delar! Nu börjar det närma sig byggstart!
Ramen jag har valt är en Diatone Silverblade 31# . Det är en av massor av liknande ramar i 250 storleken, anledningen till att jag valde just denna är framförallt två anledningar: inbyggt Power distrubution board och priset (ca 300kr). Vid första inspektion verkar kvalitén god och delarna ser genomtänkta och fina ut. Återkommer säkert till det mer när jag påbörjat bygget.
Motorerna jag valt är Emax MT2204 2300KV. Jag har haft bra erfarenhet av Emax sedan tidigare och första titten bjuder inte på några obehagligheter. Fartreglagen är Emax 12A Simon Series, jag har aldrig haft Emax reglage tidigare men tror säkert att dom lär fungera alldeles utmärkt.
Ramen kom i en trevlig liten plastlåda.
Etiketter:
250 FPV,
Diatone,
Drönare,
Emax,
FPV Racing,
quadcopter
måndag 6 april 2015
Första leveransen!
Mini videosändare, Sony CCD kamera och Nexwave 5.8Ghz modul.
Jag har velat ha en videomottagarmodul till mina Fatshark Dominator, men jag ville inte skaffa en av Fatsharks tidigare moduler eftersom dom var Airwave baserade och passade inte mina beta baserade videosändare (jag var inte sugen på att skaffa nya videosändare). På deras nya Nexwave modul kan man välja mellan nästan alla 5.8Ghz band (Skyzone,Boscam osv.) och det gör det lite mer prisvärt. Jag tycker framförallt det ska bli skönt att slippa släpa runt på en markstation.
lördag 4 april 2015
Intuitive Aerial
Riktigt kul att se Svenska Intuitive Aerial ifrån Linköping ligger i framkant när det gäller professionella drönare för filmning. I det här klippet tillsammans med Brainfarm och deras ganska tunga Phantom Flex4K kamera som filmar i 4K i 1000fps.
torsdag 2 april 2015
Mini-z AWD FPV
Nu tänkte jag att jag kunde bygga något som min nu snart 7år gamla dotter kunde använda och då känns en RC bil som ett logiskt steg innan flygplan och multicoptrar...
Den ända bil jag äger som har en 35Mhz radio är min gamla Mini-z AWD och den kändes som en utmärkt kandidat. Jag använde en 1grams Cmos kamera som jag monterat en vidvinkel lins på.
Till videolänken använde jag en liten micro 50mw videosändare. Till en början använde jag en liten 5v regulator och ett LC filter och tog ström ifrån bilen, men det gav för mycket störningar i bilden så jag tog bort LC filtret och satte dit en liten 2s 360Mah lipo batteri istället. Ett mindre batteri skulle givetvis fungera, men det var det minsta jag hade hemma. Det var lite trixigt men allt fick plats under karossen och det är bara kameran som måste monteras halvvägs igenom förarrutan.
Den är riktigt rolig och köra, men lite för vass för att vara optimal i hemmet. nu går givetvis tankarna till ett nytt projekt, kanske något som går att köra ute.
onsdag 18 mars 2015
Vårkänslor
Det blev inte mycket flygaktivitet 2014, jag hoppas det kan ändras lite 2015!
Jag började starkt med min quad med DJI Naza med GPS, borstlös gimbal osv. Det var ett kul bygge att planera och genomföra, och som videoplattform levererade den, men flygupplevelsen uteblev och därmed även mitt intresse. Jag har insett jag inte är så himla intresserad av att fånga perfekt video, jag har nog egentligen alltid mest gillat nöjesflygning.
Under året har jag sett att det dykt upp mer och mer videos med små FPV racing quads och det är ju precis det jag vill ha! Jag har googlat lite för att hitta något lämpligt budget alternativ, och har nu börjat buda hem lite saker ifrån E-bay. I takt med att delarna levereras så kommer jag sätta igång med en byggblogg.
lördag 11 januari 2014
The comeback!
Jag fick lite sug efter en ny Quadcopter för nöjesfilmning, men har inget sug efter att flyga bort en till multicopter med Gopro så jag beslutade mig för att köpa en GPS till min gamla DJI Naza så att den vid signalbortfall har en return to home funktion. Jag valde även att skaffa en iOSD mini för att lättare kunna hålla koll på avstånd och höjd och liknande. men för att kunna använda använda iOSD så måste man använda PMU V2 + V2 led, men eftersom jag har första generationens Naza inte fungerar med V2 Led utan att först moddar lite inne i Naza enheten (allt fungerar men status led lampan blinkar inte). För att det ska fungera så måste man löda fast ett litet 330ohm motstånd dom två tomma löd platserna längst ut på bilden nedan.
Tom plats på kretskortet
På bilden ovan syns motståndet på plats.
Som vanligt blir det lite av ett kråkbo av allt, men jag har försökt att separera allt så mycket som möjligt och byggde en aluminium brygga till GPS enheten som även ska fungera som en sköld mot magnetiska störningar.
Fördelen med V2 led är att den är mer som den på DJI Wookong, med en lång sladd och inte ihopbyggd med PMU som på Naza V1.
För att det ska bli bra video så måste man givetvis ha en bra kamera gimbal, mitt självklara val är en borstlös sådan. Eftersom jag har ganska tight budget så köper jag den billigaste jag hittar på Ebay med Simple BGC styrkort.
Jag anser att carbon plattorna är en smula feldesignade om gummidämpningen ska fungera på rätt sätt, men ganska enkelt att rätta till. I övrigt så är passformen och kvalitén utmärkt på alla delar. Simple BGC 2.2 var förinstallerat på styrkortet och GUI för att göra inställningarna finns på: http://www.basecamelectronics.com/ , för att allt ska fungera så måste rätt GUI installeras på datorn.
Här är några av moddarna jag gjorde på dämpnings plattorna, som original så hänger gimbalen i gummi dämpningarna, men jag tänker att dom ser ut att vara gjorda för att ligga/vila på dämpningarna. För att det ska fungera så måste ett par nya hål borras och en bit kapas bort.
Det kan vara lite svårt att se på bilden vad som är gjort, men tack vare att jag kapade bort en bit på den undre plattan så kan själva gimbalen hänga i den övre plattan (höger i bild) och distanserna går ifrån den undre plattan upp igenom spåren (som redan fanns) till quadcopterramen. nackdelen är att gimbal styrkortet inte får plats på gimbalen längre utan får monteras på ramen.
Ramen och kåpan är ifrån Flyduino, landstället är delvis en egen konstruktion.
Ett första test, jag har bara gjort några enklare grund inställningar på gimbal.
Fortsättning följer...
Prenumerera på:
Kommentarer (Atom)













